常见故障分析
- 某冷藏船柴油发电机组故障排除过程
- 作者:康明斯发电机维修公司 | 来源 www.czufdj.com | 发布时间:2021-10-27 | 阅读次数:[]
- 某冷藏船8LMAN21/31柴油发电机组额定转速为900(r.min-1),额定功率为1 760 kW。在系泊试验时做0~50%负荷突加校验时,由空载时突加50%负荷后,转速从900(r.min-1)最低降至792(r.min-1),稳定时间约为7 s。瞬时调速率实际为12%,瞬时调速率和稳定时间均未满足船规要求。
故障排查该机组采用海茵兹曼·欧罗巴调速器,在故障排查时首先检查了补偿针阀的开度,随后全面检查燃油控制杆转动是否有卡滞现象,高压油泵齿条是否伸缩自如,均未发现问题。与相邻的柴油发电机进行对比,发现调速器拉杆的弹力略低于已通过考核的柴油发电机。说明该调速器拉杆内的弹簧因弹性较弱,使调速器上扬增油过程中跟随能力变差,循环供油量的变化滞后于转速的变化。同时对燃油限制气缸的设定提出了疑问。燃油限制气缸用于限制起动过程的供油量,即起动时气缸内弹簧的反向推力作用于摆臂,将调速器提升过程的最大齿条格数限制不大于19格,柴油发电机转速升至880(r.min-1)后,该气缸内的活塞伸出,将燃油控制杆推回至12格,起到限制起动过程的最大供油量,抑制起动冒黑烟的作用。但由于该气缸内弹簧的反向推力的阻碍,减缓了负荷突加时调速器加油的过程。
处理方法针对上述两个影响因素,更换了调速器拉杆内的弹簧,并重新调整了燃油限制气缸的标定值,将最大起动格数提高为21格,燃油限制格数提高为14格,延迟增油过程中摆臂与燃油限制气缸的相遇时间,增大齿条瞬时供油量。经再次试验,满足了瞬时调速率≤10%,稳定时间≤5s的试验要求;同时,起动过程排气颜色较之前并无显著变化。
实践运用表明,优化改进后的后油封结构更加合理可靠,封油性能提高,减少了因漏油导致的柴油发电机拆检、恢复及重复验证,大大节省了人力、物力,提高了柴油发电机的综合质量
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